剛剛過去的2023年,水泥價格一度跌至成本線下方,行業需求不振,產量整體縮減,全年水泥產量或達13年最低點。水泥市場的量價齊跌也帶來整個行業利潤的普遍下滑,2024年水泥行業或仍延續頹勢,市場價格或難有改善。
當下,絕大多數水泥企業都處于年度檢修期即設備大修期,面對今年形勢嚴峻的市場,大多數企業資金都緊張。怎樣利用有限的資金為明年的生產發展和技術進步打好基礎,是每個企業管理者都在絞盡腦汁思考的問題。
為保證燒成系統的穩定運行,大多數企業會換掉窯內燒成帶的部分或全部耐火磚。也有部分企業為節省開支,通過其他方式延長窯磚的使用壽命。日前,某企業傳出好消息,僅僅一次回轉窯換磚的機會,就為工廠多賺了上千萬。
省錢就是賺錢!
給你一次機會,讓你多賺上千萬
據水泥人網了解,某水泥企業旗下一條5000t/d生產線已經運行一年多了,按照檢修計劃該換燒成帶的耐火磚了。這時企業負責人提出,看到其他水泥企業的回轉窯運行情況經驗,窯內因為窯皮掛的很好,耐火磚使用兩年可能都沒有問題,我們如果也采用節能型低氮燃燒器,并且認真操作使用,耐火磚將有可能再用一年,這樣不僅可以減少這次換磚的費用,還可以達到節能降耗的目的。
與換磚相比,可節省50%的換磚費用,依據以往換磚的費用支出,本次技改至少為企業節省了100多萬元。且更換節能型低氮燃燒器可達到節能降耗的目的,并且僅節約煤炭的成本,就可以在一個月左右的時間收回設備的投資,一年下來創造的價值或達千萬元以上。
具體實施時,根據窯磚情況,對耐火磚進行了局部挖補,同時更換了節能型低氮燃燒器。運行一段時間后實現了節煤、節電、改變熟料結粒狀況(減少飛沙)、提高熟料強度、降低氨水用量、降低系統阻力(三次風管閥門全部打開)提高耐火磚壽命,提高煤磨產量、提高水泥磨產量、增加混合材摻加量等效果,可謂“一舉十得”。
節能型低氮燃燒器
工信部推薦、熟料燒成負責人點贊
據了解,這家企業采用的“節能型低氮燃燒器”正是工信部節能技術裝備推薦目錄中推薦的設備。在市場形勢嚴峻的環境下,選用已被大多數企業使用且點贊的設備不失為明智之舉。
據了解,采用這種燃燒器,可以降低3kgce/tc以上熱耗,同時降低窯內NOx的濃度和產生量。在窯尾煙室檢測的NOx濃度在500-700ppm以下,窯內產生的NOx的總量(Q-濃度*煙氣量)會大幅度減少,因此SNCR系統的氨水用量也會同時減少。燒成帶耐火磚的壽命可以延長一年以上。按照近兩年生產線開開停停的狀況,耐火磚的壽命大多會超過兩年。有的企業更換“節能型低氮燃燒器”兩年后,耐火磚的厚度還有150mm。
據了解,“節能型低氮燃燒器”是由淄博科邦熱工科技有限公司(以下簡稱“淄博科邦”)研發生產的。企業創始人郭紅軍對水泥人網表示:水泥企業燒成工程師都是“牛人”,要讓他們點贊說好,必須拿出真本事。實踐證明“節能型低氮燃燒器”不僅達到了延長耐火磚壽命的作用,還為企業創造了更多價值。對于上述“節能型低氮燃燒器”在水泥企業創造的一個又一個“奇跡”,郭總開心地做起了打油詩:

郭總表示,“寫在年終檢修時”這首打油詩的內容,源自看了水泥企業負責人可行性分析報告內容。作為企業智囊團的顧問,為企業負責人的思路點贊,這是一個非常好的技術管理方法,更是明智的決策。不僅使工廠在激烈的市場競爭中降低了生產成本。在節煤節電的同時,又實現了碳減排的目標,綜合效果具有廣泛的經濟效益和社會效益。
節能降耗!
采用先進技術是水泥企業的必由之路
目前,水泥廠碳減排的任務越來越重,水泥熟料生產過程是直接進行碳排放的工序,減少用煤量直接就減少碳排放,優化配料也是直接減少碳排放,而且還可以提高熟料質量。煤炭成本在熟料成本中,占比相對較大,節煤也是降本。
上述提到的已經延長了窯磚使用壽命的5000t/d熟料生產線,自投產以來,日產量遠超6500t/d,提產率達12%以上。且實際煤耗沒有升高反而降低了,相當于熱耗降低了12公斤以上,同時熟料強度較技改前有了一定的提升。
實踐證明,在市場競爭激烈的大環境下,在碳減排壓力如此之大的情況下,采用先進技術是水泥企業的必由之路。


